中孚实业:300KA级铝电解槽综合节能技术开发项目顺利通过验收

2008年09月10日 11:14 6273次浏览 来源:   分类: 铝资讯

  日前,河南中孚实业股份有限公司承担的国家重大产业技术开发专项《300kA级铝电解槽综合节能技术开发项目》通过省发改委组织的专家验收。
  《300KA级铝电解槽综合节能技术开发》项目于2005年由国家发改委批准立项,2006年12月,项目试验电解槽工程建设完成并投产试验,2007年12月研发及试验工作全面完成。
  该项目是以我国电解铝主流槽型300kA级电解槽为对象,以节能降耗、实现清洁化生产为目标,研制开发了电解系列恒流供电技术、谐波检测技术、整流效率检测技术及装置,解决了铝电解大电流直流供电平稳性及对谐波要求严格的技术难题,使铝电解供电电流波动由在2%—3% 降低到了0.2%,保证了电解槽的运行更加稳定,整体技术达到了世界先进水平;研制并成功应用了铝电解槽不停电停、开槽装置,通过了专家鉴定,入选了“2006年中国重大技术与工程进展”,被评为2007年中国有色金属科学技术一等奖、河南省科学技术二等奖,2008年被国家发改委列入《国家重点节能技术推广目录(第一批)》;开发了新型铝电解槽侧部可压缩新型结构、均流型铝电解阴极导电体结构,应用梯度功能符合型硼化钛阴极、新型高效抗渗砖、高效集气环保铝电解槽上部结构,形成了以提高槽寿命为目标的综合优化工艺技术,该技术应用后,将大幅提高槽寿命;开发了铝电解槽母线压接面电阻压降控制技术、阳极钢爪浇注材料配方优化技术和工艺优化技术、低效应系数生产技术,并成功应用于系列生产,降低槽平均电压160mv以上;完成了“300KA级铝电解槽‘多场’稳定技术”的研究,优化了母线配置和阴极结构,取得了稳定的物理场特性,并成功应用于工业生产,提高了电流效率;开发应用了低温、短周期焙烧工艺和控制技术,降低了能耗,提高了阳极焙烧熟块实收率2.5个百分点,开发并应用了低温、短周期焙烧工艺和控制技术,降低了能耗,提高了阳极焙烧熟块实手收率2.5个百分点;采用的石油焦筛分及粉焦制团煅烧技术,降低了石油焦烧损率2.2个百分点。
  目前该项目共申报专利32项(发明专利13项),其中已授权16项(发明专利2项),所研发的技术集成应用于300KA级电解槽,电流效率达到了95.2%,直流电耗12631KWh/t 节电569KWh/t,各项主要技术指标达到了国际先进水平。

责任编辑:毋宁秋

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